第211章 数据分析初显威
四合院:家父李怀德 作者:佚名
第211章 数据分析初显威
杜云久久没有说话,只是用手指轻轻敲击著桌面,目光深沉地看著李靖川。
那目光里有审视,有衡量,还有一种……隱隱的满意。
终於,他缓缓开口,声音比刚才温和了些:
“理论推导清晰,工程考虑也算周全。尤其是提到了『模型参数实时修正』和『操作模式动態切换』——这已经触及了先进过程控制的边缘。”
他站起身,走到文件柜前,拿出一个钥匙,打开底层一个厚重的铁皮柜。
柜子里,是十几个牛皮纸档案盒,摞得整整齐齐。
“这些,”杜云拍了拍那些盒子,灰尘在阳光下飞舞,“是首钢三號转炉过去两年的原始生產记录。操作日誌、化验单、仪表记录纸……什么都有,也什么都没整理。”
他看向李靖川,眼神严肃:
“你的笔试和答辩,通过了。从今天起,你可以接触这些数据。但我要提醒你:这里面的东西,比你课本上任何习题都复杂,都混乱,都真实。”
“给你一周时间,不要求你得出什么惊天结论。但我希望看到:第一,你能把这些杂乱的数据,理出个头绪;第二,基於你梳理后的数据,提出一个值得深入追踪的『小问题』或『小现象』。”
“能做到吗?”
李靖川看著那堆积如山的档案盒,心臟轻轻一跳。
不是畏惧,而是一种面对未知挑战时,本能升起的兴奋。
他知道,这道“考题”,才是杜云真正的考核。
“能。”他回答得简洁而坚定。
杜云点了点头,將钥匙递给他:“隔壁资料室有空桌子。数据不能带走,只能在里面看。每天下班锁门。”
“明白。”
……
资料室窗明几净,但空气中瀰漫著旧纸张和淡淡油墨的气息。
李靖川將第一个档案盒搬到桌上,打开。
果然如杜云所言,一片“混沌”。
不同格式的操作记录纸混杂在一起:有印刷规范的“转炉冶炼操作日誌”,也有手写的、字跡潦草的“当班记事”;有带著打卡孔洞的圆图温度记录仪纸带,边缘已经泛黄捲曲;还有一叠叠的化验单,上面密密麻麻写满了碳、硅、锰、磷、硫的数字,有些单位是百分比,有些是小数点后三位,还有些直接写著“合格”或“復检”。
时间顺序是乱的。
同一炉钢的数据,可能分散在五六张不同的纸片上。
更有甚者,一些关键参数旁標註著“仪表故障,估读”或“取样失败,未检”。
李靖川深吸一口气。
若是一个月前,面对这样的数据海洋,他可能会感到无从下手。
但现在——
李靖川看著系统面板上的技能,微微一笑。
【数据分析 lv2 (89/100)】
这个技能就是这么用的。
李靖川首先建立了统一时间轴,以“炉次號”为基准,將所有数据卡片按吹炼阶段(装铁、吹炼、出钢)重排。
第二步是统一数值单位(建议si制);標註並分类处理缺失值(区分“未记录”、“仪器故障”、“操作遗漏”)。
第三步是设定物理极限规则,剔除明显超出工艺可能的异常值(如温度>2000°c)。
第四步是建立数据可信度標籤:根据记录载体(规范表格>日誌>手记)、记录人(技术员>炉长>普通操作工)、是否有交叉验证等,赋予不同权重……
他拿出早就准备好的厚厚一沓自製表格纸——这是他根据杜云提供的转炉基本工艺参数,自己设计的標准化数据录入表。
表格纵向是时间轴,以分钟为单位,从吹炼开始(t=0)到出钢(t≈20-25分钟)。
横向则分成了几个大栏:操作参数(氧枪高度、供氧强度、冷却剂加入……)、检测参数(炉气分析、副枪测温定碳……)、最终结果(终点碳、温、磷硫含量……),以及最后留出的“备註/异常记录”栏。
他开始手动录入。
这是一个极其枯燥、繁琐的过程。
每一张泛黄的记录纸,都需要他仔细辨认字跡,理解那些行业缩写和俚语(“高枪”指氧枪高位,“见渣”指开始化渣),然后將分散的信息归位到统一的时间格子里。
但李靖川做得一丝不苟。
他的动作稳定而高效,眼神专注。
当前炉次:no. 2107。吹炼第8分钟,测温记录缺失。同炉次其他参数显示该时段氧枪频繁调整,炉况不稳,缺失可能为操作疏忽。
no. 2115炉,终点碳含量0.08%,但吹炼第12分钟副枪显示碳含量0.12%。存在明显滯后或测量误差,建议標记存疑。
连续三炉(no. 2120-2122)在吹炼第10-12分钟区间,关键温度记录缺失率超过30%。疑似该时段现场环境恶劣(烟尘大、热辐射强)导致记录困难。
当看到这一条信息时,李靖川手中的笔停了下来。
吹炼第8-12分钟……这正是转炉冶炼的中期,碳氧反应剧烈,炉口火焰喷涌,烟尘瀰漫,现场环境最为恶劣。
老师傅们往往凭经验判断火候,仪表记录容易疏忽。
他立刻调整了录入策略。
对於这个“高缺失时段”,他不再强求温度数据的完整,而是重点记录那些有数据的炉次,並特別標註出数据获取的条件(如“副枪测量”、“炉长经验估读”)。
同时,他开始有意识地计算一个新的衍生参数:吹炼前期的升温速率。
这个参数很简单——用吹炼第5分钟左右的温度测量值(这个时段记录相对完整),减去开吹温度,再除以时间。
但它能反映冶炼前期的热输入和反应平稳程度。
李靖川將这个新参数添加到表格的最后一列。
三天后,他录入完了第三盒档案(约200炉数据)。
阶段性数据梳理完成(样本量:203炉)。
初步统计分析:
1.『吹炼前期升温速率』(新参数)的变异係数(cv)为18.7%,小於『终点碳含量』的变异係数(25.3%),说明前者相对更稳定。
2.相关性分析提示:『吹炼前期升温速率』与『终点碳含量控制偏差(绝对值)』之间存在负相关趋势。即前期升温越平稳,终点碳含量偏离目標值的幅度可能越小。计算pearson相关係数 r≈-0.41(p<0.01)。
3.进一步分层分析发现:在『吹炼第8-12分钟测温缺失率<20%』的炉次(即记录相对完整的子集)中,上述负相关更显著(r≈-0.52)。
李靖川的心臟猛地一跳。
r≈-0.52!
这已经是一个中等程度的负相关性了。
虽然不能说明因果关係,但强烈提示著:吹炼前期的过程稳定性,很可能对终点控制精度有重要影响。
而这一点,在传统的炼钢操作中,往往被忽视。
大家更关注终点附近的“临门一脚”,却忽略了起跑和途中跑的平稳。
他压抑住內心的激动,继续录入、计算、验证。
又花了两天时间,他將数据样本扩大到300炉,並进行了更细致的分组分析(按铁水条件、操作班组、季节等)。
趋势依然存在。